Proceso judicial contra Vandellós II

Una segunda declaración pericial también confirma los argumentos contra Vandellós II por negligencia e imprudencia

14-11-2019

Greenpeace y Ecologistas en Acción reclaman la restitución de los protocolos de seguridad nuclear modificados sin motivos de mejora para la seguridad

Según han sabido Greenpeace y Ecologistas en Acción a través de la asesoría jurídica de la asociación Sociedad Humana, la segunda declaración pericial en el proceso contra Vandellós II confirma los argumentos expuestos en la denuncia presentada por Sociedad Humana y ratifica lo ya aportado en la primera declaración pericial, tales como la falta de diligencia necesaria que se mantuvo a lo largo de los 17 días en los que la planta estuvo operando sin atender a lo establecido en sus especificaciones técnicas de funcionamiento así como la no exigencia por parte del regulador al titular de una investigación inmediata de lo que estaba ocurriendo y la consiguiente parada que debía haberse producido a continuación. 

En abril de 2018, la asociación Sociedad Humana interpuso una denuncia por los  indicios de negligencia e imprudencia grave ante esta fuga de la barrera de presión sin que el operador llevara la central a parada, tal y como indica la normativa técnica, solicitando diligencias de instrucción a la Fiscalía que fueron admitidas a trámite, así como prueba pericial para acreditar la realidad de los hechos objeto de denuncia.  

En el contexto de este caso, Greenpeace y Ecologistas en Acción reclaman la restitución de los reglamentos y los protocolos de seguridad nuclear ante la situación actual de la central nuclear de Vandellós II, en Tarragona, que lleva sufriendo incidentes desde marzo de 2918. 

La central se encuentra en trámites para solicitar una ampliación de licencia con la que superaría su vida de diseño, y en mitad de un proceso jurídico derivado de la denuncia interpuesta por Sociedad Humana por negligencia e imprudencia grave. Desde el mes de febrero del año pasado la central nuclear de Vandellós II ha registrado una serie de incidentes (1) que la han obligado a parar en cuatro  ocasiones, sin considerar la parada por recarga que fue mucho más prolongada de lo habitual, y que ahora nuevamente tiene otra.

Actualmente la planta se encuentra en parada de recarga, lo que implica que en estos momentos el parque nuclear en España solo tiene en funcionamiento cuatro reactores sin tener ningún problema para la seguridad de suministro. (En para de recarga en estos momentos junto con Vandellós II, Almaraz II y Cofrentes).

La central nuclear Vandellós II, situada en L`Hospitalet del Infant (Tarragona), fue puesta en marcha en agosto de 1987 y su actual licencia caduca el 26 de julio de 2020. El reciente acuerdo de las compañías operadoras, Endesa (72%) e Iberdrola (28%), para solicitar la renovación por un plazo de 10 años, hasta julio de 2030, implica que la central sobrepasaría  los 40 años de vida útil (2). 

Greenpeace y Ecologistas en Acción recuerdan que los problemas derivados del paso de los años en las centrales nucleares son muchos, entre ellos el envejecimiento físico de los sistemas, de las estructuras y de los componentes que van en paralelo al envejecimiento tecnológico y conceptual, ya que los reactores existentes solo permiten una implementación limitada de las nuevas tecnologías y los conceptos de seguridad (3), por ello reclaman la restitución de los reglamentos y los protocolos de seguridad, tales como el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y el Reglamento sobre seguridad nuclear en las instalaciones nucleares, que han sido modificados (4) en estos últimos años sin motivos de mejora para la seguridad, justo cuando el Consejo de Seguridad Nuclear debe abordar esta nueva autorización en la que se superará la vida de diseño (5) de Vandellós II. 


Judici contra Vandellòs II

 Una segona declaració pericial també confirma els arguments contra Vandellòs II per negligència i imprudència

 

  • Greenpeace i Ecologistes en Acció reclamen la restitució dels reglaments i els protocols de seguretat nuclear modificats sense motius de millora per a la seguretat

 

 

Segons han sabut Greenpeace i Ecologistes en Acció a través de l’assessoria jurídica de l’associació Sociedad Humana, la segona declaració pericial en el procés contra Vandellòs II confirma els arguments exposats en la denúncia presentada per Sociedad Humana i ratifica el que es va aportar a la primera declaració pericial, com ara la manca de diligència necessària que es va mantenir al llarg dels 17 dies en què la planta va estar operant sense atendre al que estableix a les seves especificacions tècniques de funcionament així com la no exigència per part del regulador al titular d’una investigació immediata del que estava passant i la consegüent parada que s’havia d’haver produït a continuació. 

A l’abril de 2018, l’associació Societat Humana va interposar una denúncia pels  indicis de negligència i imprudència greu davant aquesta fuita de la barrera de pressió sense que l’operador portés la central a parada, tal com indica la normativa tècnica, sol·licitant diligències d’instrucció a la Fiscalia que van ser admeses a tràmit, així com a prova pericial per acreditar la realitat dels fets objecte de denúncia.

En el context d’aquest cas Greenpeace i Ecologistes en Acció reclamen la  restitució dels reglaments i els protocols de seguretat nuclear davant la situació actual de la central nuclear de Vandellòs II, a Tarragona, que porta patint  incidents des de el mes de març de 2018.

La central es troba actualment en tràmit de sol·licitar una ampliació de llicència amb la qual superaria la seva vida de disseny i enmig d’un procés jurídic derivat de la denúncia interposada per Societat Humana per negligència i imprudència greu. Des del mes de febrer de l’any passat la central nuclear de Vandellòs II ha registrat una sèrie d’incidents (1) que l’han obligat a parar en quatre ocasions, sense considerar la parada per recàrrega que va ser molt més perllongada del que és habitual, i que ara novament està tenint lloc.

Actualment la central es troba en parada de recàrrega, el que implica que en aquests moments el parc nuclear a Espanya només té en funcionament quatre reactors sense tenir cap problema pel que fa a la seguretat de subministrament. (En parada de recàrrega en aquests moments juntament amb Vandellòs II, Almaraz II i Cofrents). 

La central nuclear Vandellòs II, situada a L`Hospitalet de l’Infant (Tarragona), va ser posada en marxa a l’agost de 1987 i la seva llicència actual llicència caduca el 26 de juliol de 2020. El recent acord de les companyies operadores, Endesa (72% ) i Iberdrola (28%), per sol·licitar la renovació per un termini de 10 anys, fins a juliol de 2030, implica que la central sobrepassaria els 40 anys de vida útil (2). 

Greenpeace i Ecologistes en Acció recorden que els problemes derivats del pas dels anys en les centrals nuclears són molts, entre ells l’envelliment físic dels sistemes, de les estructures i dels components que van en paral·lel a l’envelliment tecnològic i conceptual, ja que els reactors existents només permeten una implementació limitada de les noves tecnologies i els conceptes de seguretat (3), per això reclamen la restitució dels reglaments i els protocols de seguretat, com ara el Reglament d’Instal·lacions Nuclears i Radioactives (RINR) i el Reglament sobre seguretat nuclear a les instal·lacions nuclears, que han estat modificats (4) en aquests darrers anys sense motius de millora per a la seguretat, just quan el Consell de Seguretat Nuclear ha d’abordar aquesta nova autorització en la qual es superarà la vida de disseny (5) de Vandellòs II. 


Notas

Notas castellano:

  1. Relación de incidentes y paradas comunicadas por el Consejo de Seguridad Nuclear
  • 2 de marzo de 2018. Parada no programada, para localizar el goteo de agua en la zona del lazo A del sistema de refrigeración del reactor. Para descartar que corresponda con una fuga en la barrera de presión. Este goteo está muy por debajo de los límites establecidos en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF).
  • 8 de abril de 2018. En la tarde del viernes (6 de abril), durante las verificaciones previas al arranque de la central, se detectó un goteo en el cierre de uno de los termopares de la vasija del reactor. Por este motivo, el titular inició la secuencia de acciones para retornar la planta a parada fría (modo 5) y solventar el goteo, así como para estudiar las causas.
  • 3 de junio de 2018. Incendio de duración superior a 10 minutos que no ha afectado a los sistemas de seguridad y que ha provocado humo sin presencia de llama. El incendio, ocasionado en un armario eléctrico situado en una sala contigua a uno de los generadores diésel. A las 10:10 se procedió a declarar el fin de la situación emergencia. La instalación, en el momento de la notificación, se encontraba en su programa de parada por recarga.
  • 7 de julio de 2018.  El 02/07/18, durante un transitorio de presión tras el arranque de una de las bombas principales del sistema de refrigerante del reactor, se produjo la apertura de la válvula de seguridad de aspiración (Tren A) del sistema de extracción de calor residual. Tras realizar las comprobaciones pertinentes en la válvula afectada, se ha medido el punto de apertura de la misma y se ha detectado un valor de presión fuera del rango admisible, incumpliendo con ello las bases de diseño del sistema. La válvula de seguridad ha sido sustituida por otra, a la cual se le han realizado previamente las pruebas exigidas con resultado satisfactorio. El resto de sistemas de la planta han funcionado en todo momento en la forma prevista en su diseño. En el momento de la notificación, la central se encontraba en el proceso de calentamiento para su posterior arranque y conexión a la red
  • 24 de julio de 2018. Tras finalizar las actividades de la recarga 22ª, en proceso de subida de potencia nuclear para alcanzar las condiciones nominales de la operación (modo 1), detectó que la instrumentación de flujo neutrónico rango de potencia extendido del tren B mostraba, en la sala de control y en panel de parada remota, una indicación que no era acorde con los parámetros reales en ese momento, observándose una desviación mayor de la permitida por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF). Esta instrumentación es de naturaleza pasiva, no teniendo ninguna acción automática de control ni ninguna función en operación normal. De acuerdo a las ETF se requiere operable a partir del modo 3 dentro de la instrumentación de vigilancia post-accidente y el sistema de parada remota. Tras declarar inoperable dicha instrumentación y haber realizado las comprobaciones adicionales para determinar las causas, el titular de la central nuclear ha llegado a la conclusión de que este fallo tiene su origen en la modificación de diseño implantada durante la parada de recarga en las cabinas de instrumentación del mencionado tren B y por lo tanto, este fallo estaba presente en el momento de alcanzar el modo 3, momento a partir del cual comienza el plazo que se establece en la correspondiente ETF. Una vez constatada por el titular que la duración de la inoperabilidad de dicha instrumentación y el tiempo máximo  permitido por las ETF para estar en dicha situación y la previsión para reestablecer el canal al estado operable, el titular ha decidido llevar a cabo las acciones necesarias para la parada de la planta, en aplicación de las ETF.
  • 26 de septiembre de 2018. Incumplimiento de plazos de uno de los requisitos de vigilancia establecidos en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) relacionado con la calibración de los canales del rango potencia. Este incumplimiento se identificó durante la revisión de ejecución de procedimientos para el cierre documental de la última recarga efectuada. Una vez detectado, el titular procedió dentro del tiempo establecido (24 horas desde la identificación), a llevar a cabo el mencionado requisito, con resultado satisfactorio.
  • 19 de diciembre de 2018. El 18 de diciembre ha iniciado una parada no programada del reactor para identificar el origen de una fuga detectada en el sistema de refrigeración del mismo. El titular ha iniciado la secuencia de parada para alcanzar el modo 3 (espera caliente), de manera que se den las condiciones adecuadas para realizar las acciones necesarias que permitan identificar el origen de la fuga y, en función del mismo, determinar las acciones subsiguientes. Los valores de dicha fuga (valor medio de 19 l/h) han permanecido en todo momento en valores inferiores a los que establecen las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento para la fuga no identificada (227 l/h). Los sistemas de seguridad de la planta han funcionado en todo momento en la forma prevista en su diseño. El 19 de diciembre ,tras identificar un pequeño aumento del caudal del agua de recogida en los sumideros del edificio de contención, procedió a acceder a la zona los pasados 17 y 18 de diciembre para localizar el origen de la fuga. La entrada en el edificio de contención permitió ubicarla, mediante visualización por cámara, en una zona situada bajo el generador de vapor B, sin poder precisar el punto de origen de la misma. Teniendo en cuenta que el acceso del personal a dicha zona no es posible estando la central en operación, el titular decidió iniciar la parada de la planta y llevarla a espera caliente (modo 3) con el fin de averiguar el origen exacto de dicha fuga. Tras la inspección realizada en la zona situada bajo el generador B, el titular confirmó que el origen de la fuga se encuentra en la línea de drenaje del generador de vapor B, concretamente en la soldadura de la válvula de aislamiento de la línea de drenaje, lo que constituye una fuga en la barrera de presión. Ante esta situación, el titular, en aplicación de lo previsto en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, ha iniciado las acciones para llevar a planta parada fría (modo 5). A través de la inspección residente, el CSN ha estado y está supervisando en todo momento las actuaciones llevadas a cabo por el titular.
  • 4 de abril de 2019. Se ha producido una parada no programada del reactor debido a la actuación del sistema de protección del reactor, como consecuencia de la parada de una de las tres bombas de refrigerante. El titular está estudiando las causas por las que la mencionada bomba se ha parado. Las dos bombas restantes de refrigerante continúan funcionando adecuadamente.
  • 6 de abril de 2019.  Durante una inspección visual tras la parada no programada del pasado jueves, ha detectado restos de boro en los tapones de las válvulas de drenaje de los generadores de vapor B y C así como en el suelo del primero de ellos. Durante la inspección, se ha localizado un ligero goteo en una soldadura aguas abajo de la válvula de drenaje del generador de vapor B, que constituye fuga de la barrera de presión, y se ha llevado la planta desde la condición de espera caliente (reactor parado pero en condiciones de presión y temperatura nominales, modo 3) a parada fría (modo 5). Se da la circunstancia de que en diciembre de 2018 el titular identificó una fuga en la soldadura aguas arriba de la válvula de drenaje del generador de vapor B. El titular está llevando a cabo las medidas necesarias para el análisis de las causas y la puesta en marcha de medidas correctoras.
  •  17 de abril de 2019.  Se ha producido una parada automática del reactor debido a la actuación del sistema de protección por señal de bajo nivel de agua en el generador de vapor C. Dicha señal de bajo nivel se produjo debido al aislamiento del sistema de agua de alimentación principal durante las maniobras de arranque de la primera turbo bomba de agua de alimentación y calentamiento de la segunda. En el momento de transferir el modo de control de agua de alimentación del generador de vapor A, desde “baja potencia” a “alta potencia” el Sistema de Control Digital del Reactor (SCDR) interpretó, debido a una maniobra errónea de los operadores, una discrepancia entre el caudal real y el caudal del instrumento, lo que provocó una señal errónea de muy alto nivel en dicho generador de vapor y la consiguiente actuación de la señal de aislamiento del agua de alimentación principal y el disparo de la turbina. Al producirse el aislamiento del agua de alimentación principal el nivel de agua de los generadores de vapor empezó a descender, hasta que se alcanzó en el generador de vapor C (que tenía el valor más bajo de los tres) el valor de actuación de la señal de bajo nivel del sistema de protección, provocando la parada automática del reactor. En estos momentos la planta se encuentra en modo de espera caliente, reactor parado con condiciones de presión y temperatura nominales (modo 3).
  1. La vida útil (o de servicio) es el periodo de tiempo desde su puesta en funcionamiento hasta su retirada de servicio, siempre que se mantenga su capacidad para realizar las funciones relacionadas con la seguridad o relevantes para la misma, que tenga asignadas. Fuente: Guía de Seguridad 1.10 (Rev. 1), del Consejo de Seguridad Nuclear.  
  2. Ampliación de la vida de las nucleares envejecidas. Resumen del informe elaborado por un equipo de expertos europeos, que analiza los riesgos técnicos de los viejos reactores nucleares. http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/nuclear/Resumen%20NER.pdf
  3. Algunas de las modificaciones son: 
    • La reducción del periodo para la solicitud de renovación de licencia de tres años a uno.
    • La posibilidad que se pueda revertir un cierre nuclear definitivo hacia una nueva reapertura, y se pueda hacer con carácter retroactivo, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
    • Se puede otorgar al titular la decisión sobre el plazo de renovación de la autorización de explotación, y se  puede excluir de esta decisión al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 
    • Se permite la omisión de todos los requerimientos para la seguridad nuclear descritos en el Capítulo IV del RINR.
    • La discriminación respecto a los motivos de cierre de una instalación, para poder revertir la consideración de cierre hacia una nueva apertura. Se introdujo esta modificación en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radioactivas (RINR) y conlleva tres importantes cambios: a) Distinguir el «cese de explotación de una central nuclear por razones de seguridad» del «cese por razones ajenas a la seguridad nuclear y radiológica»; b) Permitir la posibilidad de un «cese temporal de explotación»; y c) Permitir, en dicho supuesto, que se pueda solicitar una renovación de una autorización que ya ha expirado, en lugar de una nueva autorización, reduciendo así los requisitos exigibles. [La propia vicepresidenta del Gobierno de España anunció, en rueda de prensa del 21 de febrero de 2014, que se estaba modificando la normativa vigente, «para facilitar la reapertura de Garoña]. Es importante decir que la motivación de razones económicas puede implicar razones de seguridad, ya que si el titular no dispone de los recursos económicos suficientes puede poner en riesgo la gestión del combustible gastado. 
    • Se ha liberado a los operadores de cualquier responsabilidad en caso de accidente, ya en el reglamento se dice, textualmente, que “será responsabilidad indelegable del titular la autorización, o, en su caso, del que la solicite al amparo de los establecido en el RD 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el RINR”.  Pero el Artículo 8 del RINR (“Responsabilidad del titular”), lo único que dice es que el titular es el único responsable de la instalación nuclear (nada del “solicitante”). 
  4. Vida de diseño: La vida de diseño se refiere al “Tiempo de funcionamiento supuesto en el diseño, durante el cual se espera que cumpla con su función, en los términos establecidos en sus especificaciones”. Fuente: Guía de Seguridad 1.10 (Rev. 1), del Consejo de Seguridad Nuclear. https://www.csn.es/documents/10182/896572/GS%2001-10%20Revisi%C3%B3n%201%20-%20Revisiones%20peri%C3%B3dicas%20de%20la%20seguridad%20de%20las%20centrales%20nucleares

Notes català:

  1. Relació d’incidents i parades comunicades pel Consell de Seguretat Nuclear
  • 2 març2018. Parada noprogramada,per localitzar el degoteig d’aigua a la zona del llaç A del sistema de refrigeració del reactor. Per descartar que correspongui amb una fuita a la barrera de pressió. Aquest degoteig està molt per sota dels límits establerts en les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF).
  • 8 abril2018. A la tarda de divendres (6 d’abril), durant les verificacions prèvies a l’arrencada de la central, es va detectar un degoteig en el tancament d’un dels termoparells del vas del reactor. Per aquest motiu, el titular va iniciar la seqüència d’accions per a retornar la planta a parada freda (mode 5) i solucionar el degoteig, així com per estudiar les causes.
  • 3 juny2018.Incendi de durada superior a 10 minuts que no ha afectat els sistemes de seguretat i que ha provocat fum sense presència de flama. L’incendi, ocasionat en un armari elèctric situat en una sala contigua a un dels generadors dièsel. A les 10:10 es va procedir a declarar la fi de la situació emergència. La instal·lació, en el moment de la notificació, es trobava en el seu programa de parada per recàrrega.
  • 7 juliol2018.El 02/07/18, durant un transitori de pressió després de l’arrencada d’una de les bombes principals del sistema de refrigerant del reactor, es va produir l’obertura de la vàlvula de seguretat d’aspiració (Tren A) del sistema d’extracció de calor residual . Després de realitzar les comprovacions pertinents en la vàlvula afectada, s’ha mesurat el punt d’obertura de la mateixa i s’ha detectat un valor de pressió fora del rang admissible, incomplint amb això les bases de disseny del sistema. La vàlvula de seguretat ha estat substituïda per una altra, a la qual se li han realitzat prèviament les proves exigides amb resultat satisfactori. La resta de sistemes de la planta han funcionat en tot moment en la forma prevista en el seu disseny. En el moment de la notificació, la central es trobava en el procés d’escalfament per a la posterior arrencada i connexió a la xarxa durant les
  • 24 de juliol de2018. Després de finalitzar les activitats de la recàrrega 22a, en procés de pujada de potència nuclear per arribar a les condicions nominals de l’operació (mode 1), va detectar que la instrumentació de flux neutrònic rang de potència estès del tren B mostrava, a la sala de control i en panell de parada remota, una indicació que no era d’acord amb els paràmetres reals en aquest moment, observant-se una desviació major de la permesa per les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF). Aquesta instrumentació és de naturalesa passiva, sense tenir cap acció automàtica de control ni cap funció en operació normal. D’acord a les ETF es requereix operable a partir del mode 3 dins de la instrumentació de vigilància post-accident i el sistema de parada remota. Després de declarar inoperable aquesta instrumentació i haver fet les comprovacions addicionals per determinar les causes, el titular de la central nuclear ha arribat a la conclusió que aquesta sentència té el seu origen en la modificació de disseny implantada durant la parada de recàrrega a les cabines d’instrumentació de l’esmentat tren B i per tant, aquesta fallada estava present en el moment d’arribar al mode 3, moment a partir del qual comença el termini que s’estableix a la corresponent ETF. Una vegada constatada pel titular que la durada de la inoperabilidad d’aquesta instrumentació i el temps màxim permès per les ETF per estar en aquesta situació i la previsió per restablir el canal a l’estat operable, el titular ha decidit dur a terme les accions necessàries per la parada de laplanta,en aplicació de les ETF.
  • 26 de setembre de 2018. Incompliment de terminis d’un dels requisits de vigilància establerts en les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF) relacionat amb el calibratge dels canals del rang potència. Aquest incompliment es va identificar durant la revisió d’execució de procediments per al tancament documental de l’última recàrrega efectuada. Un cop detectat, el titular va procedir dins el temps establert (24 hores des de la identificació), a dur a terme l’esmentat requisit, amb resultat satisfactori.
  • 19 desembre2018. El 18 de desembre ha iniciat una parada no programada del reactor per identificar l’origen d’una fuita detectada en el sistema de refrigeració delmateix.El titular ha iniciat la seqüència de parada per assolir el mode 3 (espera calenta), de manera que es donin les condicions adequades per a realitzar les accions necessàries que permetin identificar l’origen de la fuita i, en funció d’aquest, determinar les accions subsegüents . Els valors d’aquesta fugida (valor mitjà de 19 l / h) han estat en tot moment en valors inferiors als que estableixen les Especificacions Tècniques de Funcionament per a la fugida no identificada (227 l / h). Els sistemes de seguretat de la planta han funcionat en tot moment en la forma prevista en el seu disseny. El 19 de desembre, després d’identificar un petit augment del cabal de l’aigua de recollida en els embornals de l’edifici de contenció, va procedir a accedir a la zona els passats 17 i 18 de desembre per localitzar l’origen de la fuita. L’entrada a l’edifici de contenció va permetre ubicar-la, mitjançant visualització per càmera, en una zona situada sota el generador de vapor B, sense poder precisar el punt d’origen de la mateixa. Tenint en compte que l’accés del personal a aquesta zona no és possible estant la central en operació, el titular va decidir iniciar la parada de la planta i portar-la a espera calenta (mode 3) per tal d’esbrinar l’origen exacte d’aquesta fugida. Després de la inspecció realitzada a la zona situada sota el generador B, el titular va confirmar que l’origen de la fuita es troba en la línia de drenatge de l’generador de vapor B, concretament a la soldadura de la vàlvula d’aïllament de la línia de drenatge, el que constitueix una fuita a la barrera de pressió. Davant d’aquesta situació, el titular, en aplicació del que preveu les Especificacions Tècniques de Funcionament, ha iniciat les accions per dur a planta parada freda (mode5).A través de la inspecció resident, el CSN ha estat i està supervisant en tot moment les actuacions dutes a terme pel titular.
  • 4 abril2019.S’ha produït una parada no programada del reactor causa de l’actuació del sistema de protecció del reactor, com a conseqüència de la parada d’una de les tres bombes de refrigerant. El titular està estudiant les causes per les quals l’esmentada bomba s’ha aturat. Les dues bombes restants de refrigerant continuen funcionant adequadament.
  • 6 abril 2019.  Durant una inspecció visual després de la parada no programada del passat dijous, ha detectat restes de bor en els taps de les vàlvules de drenatge dels generadors de vapor B i C així com al terra del primer d’ells. Durant la inspecció, s’ha localitzat un lleuger degoteig en una soldadura aigües avall de la vàlvula de drenatge del generador de vapor B, que constitueix fugida de la barrera de pressió, i s’ha portat la planta des de la condició d’espera calenta (reactor parat però en condicions de pressió i temperatura nominals, manera 3) a parada freda (mode5).Es dóna la circumstància que al desembre de 2018 el titular va identificar una fuita a la soldadura aigües amunt de la vàlvula de drenatge del generador de vapor B. El titular està duent a terme les mesures necessàries per a l’anàlisi de les causes i la posada en marxa de mesures correctores.
  •  17 d’abril de 2019.  S’ha produït una aturada automàtica del reactor a causa de l’actuació del sistema de protecció per senyal de baix nivell d’aigua en el generador de vapor C. La dita senyal de baix nivell es va produir a causa del aïllament del sistema d’aigua d’alimentació principal durant les maniobres d’arrencada de la primera turbo bomba d’aigua d’alimentació i escalfament de la segona. En el moment de transferir la manera de control d’aigua d’alimentació del generador de vapor A, des de «baixa potència» a «alta potència» el Sistema de Control Digital del Reactor (SCDR) va interpretar, a causa d’una maniobra errònia dels operadors, una discrepància entre el cabal real i el cabal de l’instrument, el que va provocar un senyal errònia de molt alt nivell en el generador de vapor i la consegüent actuació del senyal d’aïllament de l’aigua d’alimentació principal i el tret de la turbina. En produir l’aïllament de l’aigua d’alimentació principal el nivell d’aigua dels generadors de vapor va començar a baixar, fins que es va aconseguir en el generador de vapor C (que tenia el valor més baix dels tres) el valor d’actuació del senyal de baix nivell del sistema de protecció, provocant la parada automàtica del reactor. A hores d’ara la planta es troba en mode d’espera calent, reactor parat amb condicions de pressió i temperatura nominals (mode 3).
  1. La vida útil (o de servei) és el període de temps des de la seva posada en funcionament fins a la retirada de servei, sempre que es mantingui la seva capacitat per realitzar les funcions relacionades amb la seguretat o rellevants per a aquesta, que tingui assignades. Font: Guia de seguretat 1.10 (Rev. 1), del Consell de Seguretat Nuclear.  
  2. Ampliació de la vida de les nuclears envellides. Resum de l’informe elaborat per un equip d’experts europeus, que analitza els riscos tècnics dels vells reactors nuclears. http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/nuclear/Resumen%20NER.pdf
  3. Algunes de les modificacions són: 
    • La reducció del període per a la sol·licitud de renovació de llicència de tres anys a un.
    • La possibilitat que es pugui revertir un tancament nuclear definitiu cap a una nova reobertura, i es pugui fer amb caràcter retroactiu, cosa que vulnera el principi de seguretat jurídica contingut en l’article 9.3 de la Constitució Espanyola.
    • Es pot atorgar al titular la decisió sobre el termini de renovació de l’autorització d’explotació, i es pot excloure d’aquesta decisió al Consell de Seguretat Nuclear (CSN). 
    • Es permet l’omissió de tots els requeriments per a la seguretat nuclear descrits en el capítol IV del RINR.
    • La discriminació respecte als motius de tancament d’una instal·lació, per a poder revertir la consideració de tancament cap a una nova obertura. Es va introduir aquesta modificació en el Reglament d’Instal·lacions Nuclears i Radioactives (RINR) i comporta tres importants canvis: a) Distingir el «cessament d’explotació d’una central nuclear per raons de seguretat» del «cessament per raons alienes a la seguretat nuclear i radiològica «; b) Permetre la possibilitat d’un «cessament temporal d’explotació»; ic) Permetre, en aquest supòsit, que es pugui sol·licitar una renovació d’una autorització que ja ha expirat, en lloc d’una nova autorització, reduint així els requisits exigibles. [La pròpia vicepresidenta del Govern d’Espanya va anunciar, en roda de premsa del 21 de febrer de 2014, que s’estava modificant la normativa vigent, «per facilitar la reobertura de Garoña]. És important dir que la motivació de raons econòmiques pot implicar raons de seguretat, ja que si el titular no disposa dels recursos econòmics suficients pot posar en risc la gestió del combustible gastat. 
    • s’ha alliberat als operadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident, ja en el reglament es diu, textualment, que «serà responsabilitat indelegable del titular l’autorització, o, si s’escau, del qual la sol·liciti a l’empara dels establert en el RD 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el RINR». Però l’Article 8 del RINR ( «Responsabilitat del titular»), l’únic que diu és que el titular és l’únic responsable de la instal·lació nuclear (res del «sol·licitant»). 
  4. Vida de disseny: la vida de disseny es refereix al » Temps de funcionament suposat en el disseny, durant el qual s’espera que compleixi amb la seva funció, en els termes establerts en les seves especificacions «. Font: Guia de seguretat 1.10 (Rev. 1), del Consell de Seguretat Nuclear. https://www.csn.es/documents/10182/896572/GS%2001-10%20Revisi%C3%B3n%201%20-%20Revisiones%20peri%C3%B3dicas%20de%20la%20seguridad%20de%20las % 20centrales% 20nucleares

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